本报讯(通讯员 孙长金 霍志国)11月11日,公司级关键机组炼油一部循环氢机组自今年大修后连续运行3个多月,运行状态良好,标志着设备检修公司大修期间实施的机组改造取得成功,节约各项费用100余万元。
自2014年下半年开始,该机组汽轮机转速调节出现非线性状况。设备检修公司检查发现,汽轮机调节阀梁总成的5号蝶阀磨损断裂,蝶阀失去调节作用,无法关闭进汽口。
为彻底消除这一隐患,设备检修公司成立攻关小组,联合炼油一部及厂家技术人员,查阅资料、反复研究论证,于今年大修期间进行了机组改造。
今年7月,机组大修后一次开机成功。经过3个多月的特护运行,汽轮机运行状态良好,转速调节性能曲线与原阀梁一致,改造效果良好。